安川伺服驱动器840报警如何解决

作者&投稿:召凡 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
安川伺服驱动器840报警如何解决~

1、首先示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出,可以用直流电压表检测观察。
2、然后电机在一个方向上比另一个方向跑得快是因为无刷电机的相位搞错。要检测或查出正确的相位。在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。如果有问题就将测试/偏差开关打在偏差位置。最后再重新设定。
3、接着检查速度反馈的极性搞错。如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入,或者驱动器上的ENCA和ENCB对调接入。在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
4、最后找到LED灯是绿的,但是电机不动,进行检查+INHIBIT和–INHIBIT端口。检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的,然后重新启动问题就解决了。

安川伺服报840修理方法如下:
1、编码器误动作。再次接通电源,仍然发生此警报时,有可能是伺服电机故障,更换伺服电机;
2、由于噪音等干扰而导致编码器误动作。正确处理编码器外围的接线(分离编码器电缆与伺服电机主回路电缆、接地处理等);
3、检查是否是因为插线板插头松开所导致的报警;
4、检查是否是电池没电所导致的报警。

安川伺服报性能特点:
“希望能以更快的速度、更高的精度运行机器"----∑-Ⅴ系列伺服,性能高居同行业之首。
拥有同行业最高的放大器响应性,大大缩短了整定时间;仅为本公司以往产品的1/12。
增强了振动抑制功能:
通过增加和改进振动抑制功能,可提高跟随性能并缩短整定时间。
另外还能减少驱动时的振动(音)以及停止时机械前端的振动。
通过组合中惯量电机来提高机械性能。

1、首先示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出,可以用直流电压表检测观察。

2、然后电机在一个方向上比另一个方向跑得快是因为无刷电机的相位搞错。要检测或查出正确的相位。在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。如果有问题就将测试/偏差开关打在偏差位置。最后再重新设定。

3、接着检查速度反馈的极性搞错。如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入,或者驱动器上的ENCA和ENCB对调接入。在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。

4、最后找到LED灯是绿的,但是电机不动,进行检查+INHIBIT和–INHIBIT端口。检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的,然后重新启动问题就解决了。



编码器数据警报。
1 编码器误动作。再次接通电源,仍然发生此警报时,有可能是伺服电机故障,更换伺服电机。

2 由于噪音等干扰而导致编码器误动作。正确处理编码器外围的接线(分离编码器电缆与伺服电机主回路电缆、接地处理等)


本地电脑怎么放行888端口(怎么开启8888端口)
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1、首先示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出,可以用直流电压表检测观察。2、然后电机在一个方向上比另一个方向跑得快是因为无刷电机的相位搞错。要检测或查出正确的相位。在不用于测试时,测试\/偏差开关打在测试位置。如果有问题就将测试\/偏差开关打在偏差位置。最后再重新设定...

安川伺服驱动器840报警如何解决
1、首先示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出,可以用直流电压表检测观察。2、然后电机在一个方向上比另一个方向跑得快是因为无刷电机的相位搞错。要检测或查出正确的相位。在不用于测试时,测试\/偏差开关打在测试位置。如果有问题就将测试\/偏差开关打在偏差位置。最后再重新设定...

安川伺服驱动器840报警如何解决
1、首先示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出,可以用直流电压表检测观察。2、然后电机在一个方向上比另一个方向跑得快是因为无刷电机的相位搞错。要检测或查出正确的相位。在不用于测试时,测试\/偏差开关打在测试位置。如果有问题就将测试\/偏差开关打在偏差位置。最后再重新设定...

化德县13036631749: 安川伺服驱动器810怎么解除
玉狭普米: 首先可以了解到安川驱动报警A.810表示的是编码器备份报警,不过只在连接编码器时检测出.1、、在第一次接通编码器的电源会报警,编码器的设置操作.2,伺服驱动的控制电源5V以及电池电源都发生了故障,这个情形需要先确认编码器连接器的电池和连接器状态是否正确,如果正确,更护电池后再次设定编码器的设置操作看能否解除报警.3,编码器故障了,伺服电机需要检测维修.第四点就是伺服驱动器故障导致报警的,需要检测维修伺服驱动.

化德县13036631749: 安川伺服安川伺服SGDV - 1R6A01A 运行前报警910 和400 是怎么回事? -
玉狭普米: 910是伺服报“过载”:1、有可能是接线不对或不良;2、负载过大(或者电机是带制动的,你没给DC24V电源);3、驱动器故障. 400是伺服过电压,检查电路电压.这个SGDV-1R6A01A是三相220v,或者通过改Pn00B=0100就可以用单相220v了.

化德县13036631749: 安川伺服驱动器后面不报警,但是前面屏幕显示报警,c轴,x,y,y2几个来回报警.请问这是什么问题, -
玉狭普米: 若是下位没有报警,而上位在提示报警,则说明两者没有配合好检查线路,信号逻辑等关系,上下都要一 一对应

化德县13036631749: 你好,请问sgdm - 30ada安川伺服器出现a84故障是因为怎么引起的 -
玉狭普米: 1-编码器损坏,更换编码器. 2-编码器松动.重新拧紧编码器的固定螺丝. 3-编码器干扰.加装磁环.可靠接地.单独引地线 4-编码器焊线不良.重新焊编码器的插头 5-零位不对.重新寻找零位. 6-软件错误.更换驱动器.

化德县13036631749: 安川伺服电机报警是怎么回事? -
玉狭普米: 报警代码 报警名称 主要内容A.00 绝对值数据错误 不能接受绝对值数据或接受的绝对值数据异常 A.02 参数破坏 用户常数的“和数校验”结果异常 A.04 用户常数设定错误 设定的“用户常数”超过设定范围 A.10 电流过大 功率晶体管电流过大 ...

化德县13036631749: 安川伺服电机报警 数显A84,请问怎么解决? -
玉狭普米: A84是电机编码器问题,一般情况是编码器内部进油,打开电机后盖清理干净就可以使用,如果还是不行只能返厂维修 .

化德县13036631749: 安川伺服上电后第一次运行总是过载报警,复位以后再启动就正常了. -
玉狭普米: 加速时间是否太快,可以设定长一些,就没事了.

化德县13036631749: 安川伺服电机如何屏蔽报警?本来上电有报警如何不显示也不动作? -
玉狭普米: 安川貌似没有提供参数屏蔽这个功能啊,只能是看看是什么报警代码,把相应的上限值设定的大一些,这样,就不会报警了.另外,你说的这个恢复出厂设置功...

化德县13036631749: 安川伺服电机报警a80是什么原因?怎么处理啊? -
玉狭普米: 你那个编码器是增量的还是绝对值的啊?出现这种报警的原因比较多,我就不一一说明了.我就说一下几种处理方法,你先试一下,如果不行你再跟我联系.QQ23556571561,确认...

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